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水泥廠密封板式喂料機電器跳停原因分析及結構改造
一、項目改造背景
水泥廠生料制備系統在運行過程中,密封式板式喂料機多次出現跳停現象,導致生料系統停機,給生產帶來了較為被動的影響。尤其是隨著環保管控的日益嚴格,立磨系統停機以后會導致回轉窯系統煙氣排放數據出現波動,甚至會超出控制標準,造成回轉窯不得不減產甚至止料,嚴重威脅到整個熟料生產線的連續運行。
二、實施內容
結合密封式板式給料機在多次跳停檢查時出現的鏈板斷裂的現象,通過對板喂機內部結構進行認真檢查、分析,對鏈板、鏈條、托輪、托輪軸的運行情況進行排查,認為密封式板喂機由于設計上的諸多不合理,是造成運轉過程中設備備件損耗較快,運轉故障率高,設備頻繁跳停的主要原因。
1)首先是設備運行阻力較大。密封式板喂機電機功率為20KW,在電機頻率為25Hz時,電機電流就達到了30A左右,設備運行阻力較大;
2)其次托輪與托輪軸直接摩擦的結構導致磨損較快,整套鏈條的使用壽命僅為一年左右,設備磨損情況相當嚴重。在徹底更換整套鏈條之前,由于托輪與托輪軸不斷磨損,內外鏈板受力不均,基本上平均兩天就會出現一次內外鏈板斷裂的情況,嚴重的時候一天內外鏈板斷了兩次,嚴重影響立磨的正常連續運行。
通過以上分析、研究,決定對密封式板式給料機進行改造,具體改造方案如下:
1、對密封式板式給料機輸送鏈條進行潤滑改造
增加自動潤滑系統,通過增加設備潤滑,降低設備之間的磨損,從而減輕設備備件之間運行的阻力。在選擇了合適的注油孔后,在兩側檢修門的上方各設置了一個油杯,油杯下方是注油管道,管道上安裝有控制閥門,可調節注油量的大小。油杯的大小具體參照每班注油量的多少制作
2、對密封式板式給料機輸送鏈條鏈板進行改造
由于密封式板喂機輸送鏈條鏈板基本上都是從銷軸孔中部*薄弱的位置斷裂,為了有效增加薄弱位置的抗折強度,防止鏈板頻繁斷裂,將鏈板銷軸孔周圍進行加寬,從之前96mm加寬到116mm。
通過后加寬了鏈板尺寸有效提高了鏈板的抗折強度。在鏈板安裝好以后,遭遇到較強外力時,由于自身抗折強度增加,避免頻繁出現斷裂現象的發生,使設備運行連續穩定。
三、技術創新點
1、通過鏈條托輪與鏈板之間的間隙,向托輪與托輪軸之間加入潤滑油,同時部分潤滑油會流到托輪與鏈條軌道之間,有效減小了托輪與托輪軸、托輪與軌道之間的摩擦,減小了板喂機的運行阻力,延長了鏈條及軌道的使用壽命,節省了鏈板、滾輪、軌道等備件。
2、對密封式板喂機輸送鏈條鏈板銷軸孔易斷裂薄弱處進行加寬改造,大大延長了鏈板的使用壽命,由改造前的平均兩天斷裂一次,到改造后的一個月沒有出現一次斷裂,保障了立磨系統的組成生產,為回轉窯的連續運行做出了貢獻,同時也大量減輕了工人的勞動強度。
四、改造效果評價
1、改造前密封式板喂機電機頻率為25Hz時,電機電流達到30A;改造后密封式板喂機電機頻率為25Hz時,電機電流減小到25A;密封式板喂機電機功率為20KW,功率因數為0.86,電壓為380V,按此計算每天的節電量=1.732*380*(30-25)*0.86*24/1000=68度。折合電費每天節約40元。年節約電費一萬余元。
2、改造前鏈條及軌道的使用壽命為一年,改造后鏈條及軌道的使用壽命可達到兩年,改造后鏈板、鏈條、軌道的使用壽命顯著延長,減少了很多的檢修工作,明顯減小了崗位工的勞動強度。
3、改造后立磨運行更加可靠,減少了因立磨停機導致回轉窯減產、止料情況的發生,有效的保證了回轉窯的高效穩定運行。